中科煉化廣泛發(fā)動(dòng)員工圍繞裝置安穩(wěn)運(yùn)行、節(jié)能降耗集思廣益,近日,通過采納員工技改建議,順利停用丁二烯抽提裝置外引蒸汽,此舉不但成功降低了蒸汽消耗,同時(shí)消除了裝置運(yùn)行的安全隱患。
此前,丁二烯抽提裝置由回收的凝液作為熱源,由于熱量不足,需通過從管網(wǎng)引入1.2兆帕蒸汽來實(shí)現(xiàn)熱量平衡,此舉不但增加了裝置能耗,外來蒸汽引入過程中產(chǎn)生的引發(fā)管線震動(dòng)也給裝置安全生產(chǎn)帶來一定威脅,中科煉化化工一部發(fā)動(dòng)員工集思廣益。
中科煉化化工一部丁芳區(qū)域班長黃成:“一方面,丁二烯裝置經(jīng)常因?yàn)樨?fù)荷高或者下雨天導(dǎo)致丁二烯脫重塔加熱量不足,需要補(bǔ)充蒸汽進(jìn)行加熱。另一方面,芳烴裝置生產(chǎn)的凝液溫度高,要用空冷冷卻以后才能送入凝結(jié)水管網(wǎng)。一邊加熱量不足要補(bǔ)充蒸汽,另一邊熱量過剩要冷卻,所以我們經(jīng)常說 ?!?/span>
中科煉化化工一部丁芳區(qū)域內(nèi)操、工藝備員鄒小萌:“我之所以提出在兩套裝置之間增加一根管線,是因?yàn)槎《┭b置脫重塔熱量不足時(shí)需要外補(bǔ)蒸汽來加熱,這時(shí)現(xiàn)場(chǎng)振動(dòng)很厲害,但是又沒有很好的解決方法。通過熱聯(lián)合引入芳烴抽提裝置高溫凝液作為丁二烯抽提脫重塔加熱介質(zhì),這樣既可實(shí)現(xiàn)芳烴抽提裝置停用兩臺(tái)風(fēng)冷器,又可減少丁二烯抽提裝置1.2兆帕蒸汽的消耗。”
技改建議很快得到運(yùn)行部及專業(yè)部室的肯定,丁芳區(qū)域抓住裝置全停大修的時(shí)機(jī),順利推動(dòng)技改方案實(shí)施。
據(jù)了解,該項(xiàng)目的順利投用,裝置每小時(shí)可降低1.2兆帕蒸汽用量2.5噸,降低風(fēng)冷電耗33千瓦時(shí),可實(shí)現(xiàn)年降本460多萬元。