近日,中科煉化空分裝置經(jīng)深度優(yōu)化,成功關(guān)閉氧氣放空閥門,實現(xiàn)氧氣百分百回收利用,公司氧氣原料成本降幅超20%。
此前,該裝置需通過將4000標(biāo)準立方米/時氧氣放空來平衡空氣純化器切換造成的氧氣管網(wǎng)壓力波動,存在資源浪費的現(xiàn)象。為深入挖潛增效,該裝置成立攻關(guān)組,全力開展氧氣回收利用升級改造技術(shù)攻關(guān)。
攻關(guān)組積極向兄弟企業(yè)學(xué)習(xí)同類型裝置的實操經(jīng)驗,就如何提高產(chǎn)品管網(wǎng)穩(wěn)定性進行學(xué)習(xí)討論。與專利商、寧波工程公司緊密合作,多次研討,制定調(diào)整上塔進料分配、粗氬系統(tǒng)蒸發(fā)量和回流比,優(yōu)化液體低溫泵運行參數(shù)的方案。技術(shù)人員扎根現(xiàn)場,圍繞裝置參數(shù)精細調(diào)整,全力平衡冷箱換熱和控制餾分穩(wěn)定,無需進行氧氣抽出即可保證裝置產(chǎn)品質(zhì)量合格和管網(wǎng)壓力穩(wěn)定。
經(jīng)近不斷實踐,最終摸索出最佳運行參數(shù),攻克了空氣純化器切換影響管網(wǎng)壓力的難題,送下游環(huán)氧乙烷/乙二醇裝置氧氣流量從18000標(biāo)準立方米/時增至22000標(biāo)準立方米/時,放空氧氣全部并入管網(wǎng)實現(xiàn)百分百回收利用。